一、 原有調速系統概述
在織布的生產工藝過程中,根據其生產工藝要求的不同(比如織布的緯線密度、經軸的質量差異等),要求機臺的主電機輸出一個相對較匹配的車速,以達到提高生產效率的目的。故此,一臺織布機一般需配備5-6個電機皮帶輪,根據以往的車速經驗,選取較接近理想車速的皮帶輪對機臺進行調速。但是,這種調速方式具有以下缺點:
1. 經常更換皮帶輪,勞動強度比較大;而且容易損壞皮帶輪。
2. 調速精度不高。更換皮帶輪是一種有級調速方式,還是難以尋找到理想車速點。
3. 斷線、斷頭率較高。比如某個經軸只能承受290轉/分的車速,若以偏高的300轉/分車速運轉,就容易斷線,影響其效率。
4. 執行方式不經濟。在斷線解除安裝執行時,電機照樣恆速運轉,此時消耗的功率是無用功率。
二、 變頻調速改造可行性分析
根據變頻調速的原理可知,變頻調速是無級調速方式。調速範圍大(0-400HZ均可,一般情況下可使用30-70HZ),其調速的精確度可達0.01HZ。若採用變頻調速,只選取一個皮帶輪即可,採取調整變頻器的輸出頻率就可達到機臺車速的目的。因此,變頻調速給織布機造就了一種很理想的調速方式。其主要特點下面接合例項進行總結分析。
三、 變頻調速使用情況例項
在2002年底至2003年初,我公司與佛山市棉織廠共同努力,對其中87臺意大利生產的SM93劍桿織機進行了變頻調速改造,實踐證明,取得了比較好的效果。
1、實現了無級調速。未改造前,其採用更換皮帶輪的有級調速方式,最多也只能實現5級車速;改造後,電機轉速、機臺車速快慢任意可調。見下表所示:
引數比較 改造前 改造後(選用340轉/分的皮帶輪)調速範圍 260轉/分,300轉/分,340轉/分,360轉/分,430轉/分 車速範圍 頻率執行範圍204轉/分――476轉/分 30-70HZ調速精度 最高相差20轉/分 0.01HZ(即車速0.068轉/分)
2、實現了較為經濟的節能執行方式,每節約一分錢就是增加一分錢的利潤。由於織布時經常斷線,此時電機消耗的功率是無用功率,採用變頻調速後可引數設定其節能輸出(即非全壓輸出),此時電機執行電流也隨之下降,根據電機執行功率計算公式P=1.732UI*COSΦ可知,其消耗的功率呈平方比下降。實際對同一品種布監測資料表明:
日產量 耗電 每米用電 節電比例 提高生產效率
改造前 126m 59.6 KWh 0.473 KWh ――― ――――――
改造後 148m 66.5 KWh 0.45 KWh 4.86% 14.86%
3、提高了生產效率。從上表分析資料可知,在較為理想的車速下執行,減少了斷線、斷頭率,從而提高了生產效率,提高了機臺利用率。若以每臺織機30萬元價值計算,相當於為每臺織機減少了約四萬多元裝置投資。
4、提高了織布機的自動化程度。機臺織布工人都可根據實際需要按"↓"或"↑"調整車速,從根本上解決了更換皮帶輪的麻煩。
四、 在改造中應注意的問題
1、由於機臺配用的是普通的三相交流電機,其散熱風扇的執行頻率與電機繞組的執行頻率相同。故在選擇皮帶輪時直徑不宜過大,致使變頻器執行頻率較低,從而導致電動機溫度偏高。
2、因織布機啟動方式是:先啟動電機,再透過電磁離合器瞬間載入,此時電機的執行電流急劇加升,以4.5KW電機為例,現場實測其瞬間載入電流為16-20A。故在變頻器選型時應放大一個規格,為避免載入時變頻器出現過流保護。
3、因織布車間紡織飛花較多,容易影響變頻器的散熱風扇賭塞。因此,應常保持變頻器散熱器、散熱風扇的清潔。
回答完畢!
一、 原有調速系統概述
在織布的生產工藝過程中,根據其生產工藝要求的不同(比如織布的緯線密度、經軸的質量差異等),要求機臺的主電機輸出一個相對較匹配的車速,以達到提高生產效率的目的。故此,一臺織布機一般需配備5-6個電機皮帶輪,根據以往的車速經驗,選取較接近理想車速的皮帶輪對機臺進行調速。但是,這種調速方式具有以下缺點:
1. 經常更換皮帶輪,勞動強度比較大;而且容易損壞皮帶輪。
2. 調速精度不高。更換皮帶輪是一種有級調速方式,還是難以尋找到理想車速點。
3. 斷線、斷頭率較高。比如某個經軸只能承受290轉/分的車速,若以偏高的300轉/分車速運轉,就容易斷線,影響其效率。
4. 執行方式不經濟。在斷線解除安裝執行時,電機照樣恆速運轉,此時消耗的功率是無用功率。
二、 變頻調速改造可行性分析
根據變頻調速的原理可知,變頻調速是無級調速方式。調速範圍大(0-400HZ均可,一般情況下可使用30-70HZ),其調速的精確度可達0.01HZ。若採用變頻調速,只選取一個皮帶輪即可,採取調整變頻器的輸出頻率就可達到機臺車速的目的。因此,變頻調速給織布機造就了一種很理想的調速方式。其主要特點下面接合例項進行總結分析。
三、 變頻調速使用情況例項
在2002年底至2003年初,我公司與佛山市棉織廠共同努力,對其中87臺意大利生產的SM93劍桿織機進行了變頻調速改造,實踐證明,取得了比較好的效果。
1、實現了無級調速。未改造前,其採用更換皮帶輪的有級調速方式,最多也只能實現5級車速;改造後,電機轉速、機臺車速快慢任意可調。見下表所示:
引數比較 改造前 改造後(選用340轉/分的皮帶輪)調速範圍 260轉/分,300轉/分,340轉/分,360轉/分,430轉/分 車速範圍 頻率執行範圍204轉/分――476轉/分 30-70HZ調速精度 最高相差20轉/分 0.01HZ(即車速0.068轉/分)
2、實現了較為經濟的節能執行方式,每節約一分錢就是增加一分錢的利潤。由於織布時經常斷線,此時電機消耗的功率是無用功率,採用變頻調速後可引數設定其節能輸出(即非全壓輸出),此時電機執行電流也隨之下降,根據電機執行功率計算公式P=1.732UI*COSΦ可知,其消耗的功率呈平方比下降。實際對同一品種布監測資料表明:
日產量 耗電 每米用電 節電比例 提高生產效率
改造前 126m 59.6 KWh 0.473 KWh ――― ――――――
改造後 148m 66.5 KWh 0.45 KWh 4.86% 14.86%
3、提高了生產效率。從上表分析資料可知,在較為理想的車速下執行,減少了斷線、斷頭率,從而提高了生產效率,提高了機臺利用率。若以每臺織機30萬元價值計算,相當於為每臺織機減少了約四萬多元裝置投資。
4、提高了織布機的自動化程度。機臺織布工人都可根據實際需要按"↓"或"↑"調整車速,從根本上解決了更換皮帶輪的麻煩。
四、 在改造中應注意的問題
1、由於機臺配用的是普通的三相交流電機,其散熱風扇的執行頻率與電機繞組的執行頻率相同。故在選擇皮帶輪時直徑不宜過大,致使變頻器執行頻率較低,從而導致電動機溫度偏高。
2、因織布機啟動方式是:先啟動電機,再透過電磁離合器瞬間載入,此時電機的執行電流急劇加升,以4.5KW電機為例,現場實測其瞬間載入電流為16-20A。故在變頻器選型時應放大一個規格,為避免載入時變頻器出現過流保護。
3、因織布車間紡織飛花較多,容易影響變頻器的散熱風扇賭塞。因此,應常保持變頻器散熱器、散熱風扇的清潔。
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