眾所周知,高效厭氧反應器是汙水處理系統的核心。在實際執行中,經常會出現一些異常狀況,如厭氧顆粒汙泥流失等,持續跑泥,必然會造成厭氧反應器汙泥量減少,同時處理能力降低。近日,我們就收到一客戶的諮詢:“我們的厭氧反應器剛啟動,但是一直在跑泥,這樣下去,汙泥很快就要跑光了,這是什麼原因,應該如何解決呢?著急!”
背景
這是一家輕工行業的工廠,採用國外知名公司的IC厭氧反應器,已經連續執行5年多,SCOD去除率約為80~85%,執行穩定。
上個月生產線檢修期間,操作人員不慎將強氧化劑排入汙水處理管網,進入厭氧反應器,導致厭氧汙泥死亡流失。最近,剛剛補充了足量的厭氧顆粒汙泥進行啟動,泥源來自於某檸檬酸行業的厭氧汙泥儲罐。
厭氧汙泥注入反應器後即開始啟動,按照系統原先的控制引數執行,但是汙水處理能力僅為原先的1/3,容積負荷只有5kgCOD/m3d,汙泥負荷0.10kgCOD/kgVSS.d,而且一旦提升負荷,VFA很快就超過了5mmol/l(350mg/l)。
跑泥的原因
厭氧反應器正常執行時,也會有少量死亡的、新陳代謝的厭氧汙泥隨水流失,若流失量明顯大於產泥量,就稱為大家常說的“跑泥”,那就需要特別重視了。
造成跑泥的原因有很多,常見的因素有:汙泥空心,沉降性不好,上升流速過快,沼氣管路堵塞,底部布水器設計不合理,三相分離器設計不合理,汙泥床層攪動不充分,汙泥中毒死亡等。
在解決汙泥流失問題時,需要先分析問題的原因,再採取相應的解決措施。
問題分析
檢查汙泥活性:到現場後,我們首先檢查厭氧汙泥的品質,如顏色、粒徑、彈性、沉降效能、VSS/TSS、活性等,檢查結果各項指標均正常。
檢查化驗精度:使用標準樣品盲測,化驗結果也都準確。
檢查執行引數:厭氧反應器的溫度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,進水TSS<500mg/L,預酸化度等各項指標均正常,氨氮、總磷的濃度也在正常比例範圍。
既然各項指標均正常,而且以前執行時也未出現跑泥的問題,為什麼一啟動就跑泥呢?這就需要從啟動除錯入手查詢原因。
透過查詢執行記錄發現:在系統啟動時,施加的進水負荷約為0.05kgCOD/kgVSS.d,這時,厭氧出水的VFA約為280mg/l左右,為了加快啟動進度,每當VFA降低至200mg/l,就會再增加0.02kgCOD/kgVSS.d。
厭氧反應器執行時,出水的VFA一般控制在200mg/l以下比較好。在這個專案中,再次啟動時,雖然補充了足夠量的厭氧汙泥,但出水VFA一直比較高,說明其原因是“厭氧汙泥的活性不夠,提負荷速度過快,導致跑泥”。“活性不夠”可能是本身汙泥的活性不佳,也可能是部分汙泥處於休眠狀態,結合泥源是來自汙泥儲罐,處於休眠狀態的實際情況,推斷跑泥的原因是厭氧汙泥活性恢復的比較慢,不能適應負荷提升速度。
措施與效果
在後續除錯過程中,採取降低負荷提升速度,當厭氧出水各項指標均正常,且出水VFA<100mg/L以後,再逐步增加負荷。透過10天的除錯後,這臺厭氧反應器順利的恢復了原有的處理能力。
眾所周知,高效厭氧反應器是汙水處理系統的核心。在實際執行中,經常會出現一些異常狀況,如厭氧顆粒汙泥流失等,持續跑泥,必然會造成厭氧反應器汙泥量減少,同時處理能力降低。近日,我們就收到一客戶的諮詢:“我們的厭氧反應器剛啟動,但是一直在跑泥,這樣下去,汙泥很快就要跑光了,這是什麼原因,應該如何解決呢?著急!”
背景
這是一家輕工行業的工廠,採用國外知名公司的IC厭氧反應器,已經連續執行5年多,SCOD去除率約為80~85%,執行穩定。
上個月生產線檢修期間,操作人員不慎將強氧化劑排入汙水處理管網,進入厭氧反應器,導致厭氧汙泥死亡流失。最近,剛剛補充了足量的厭氧顆粒汙泥進行啟動,泥源來自於某檸檬酸行業的厭氧汙泥儲罐。
厭氧汙泥注入反應器後即開始啟動,按照系統原先的控制引數執行,但是汙水處理能力僅為原先的1/3,容積負荷只有5kgCOD/m3d,汙泥負荷0.10kgCOD/kgVSS.d,而且一旦提升負荷,VFA很快就超過了5mmol/l(350mg/l)。
跑泥的原因
厭氧反應器正常執行時,也會有少量死亡的、新陳代謝的厭氧汙泥隨水流失,若流失量明顯大於產泥量,就稱為大家常說的“跑泥”,那就需要特別重視了。
造成跑泥的原因有很多,常見的因素有:汙泥空心,沉降性不好,上升流速過快,沼氣管路堵塞,底部布水器設計不合理,三相分離器設計不合理,汙泥床層攪動不充分,汙泥中毒死亡等。
在解決汙泥流失問題時,需要先分析問題的原因,再採取相應的解決措施。
問題分析
檢查汙泥活性:到現場後,我們首先檢查厭氧汙泥的品質,如顏色、粒徑、彈性、沉降效能、VSS/TSS、活性等,檢查結果各項指標均正常。
檢查化驗精度:使用標準樣品盲測,化驗結果也都準確。
檢查執行引數:厭氧反應器的溫度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,進水TSS<500mg/L,預酸化度等各項指標均正常,氨氮、總磷的濃度也在正常比例範圍。
既然各項指標均正常,而且以前執行時也未出現跑泥的問題,為什麼一啟動就跑泥呢?這就需要從啟動除錯入手查詢原因。
透過查詢執行記錄發現:在系統啟動時,施加的進水負荷約為0.05kgCOD/kgVSS.d,這時,厭氧出水的VFA約為280mg/l左右,為了加快啟動進度,每當VFA降低至200mg/l,就會再增加0.02kgCOD/kgVSS.d。
厭氧反應器執行時,出水的VFA一般控制在200mg/l以下比較好。在這個專案中,再次啟動時,雖然補充了足夠量的厭氧汙泥,但出水VFA一直比較高,說明其原因是“厭氧汙泥的活性不夠,提負荷速度過快,導致跑泥”。“活性不夠”可能是本身汙泥的活性不佳,也可能是部分汙泥處於休眠狀態,結合泥源是來自汙泥儲罐,處於休眠狀態的實際情況,推斷跑泥的原因是厭氧汙泥活性恢復的比較慢,不能適應負荷提升速度。
措施與效果
在後續除錯過程中,採取降低負荷提升速度,當厭氧出水各項指標均正常,且出水VFA<100mg/L以後,再逐步增加負荷。透過10天的除錯後,這臺厭氧反應器順利的恢復了原有的處理能力。