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1 # 使用者2802627139048
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2 # 使用者4779816573800
故障現象一:電動刀架鎖不緊:
故障原因:
1、發信盤位置沒對正。
2、系統反鎖時間不夠長。
3、機械鎖緊機構故障。
處理辦法:
1、拆開刀架的頂蓋,旋動並調整發信盤位置,使刀架的霍爾元件對準磁鋼,使刀位停在準確位置。
2、調整系統反鎖時間引數即可(新刀架反鎖時間t=1.2s即可)。
3、拆開刀架,調整機械,並檢查定位銷是否折斷。
故障現象二:電動刀架某一位刀號轉不停,其餘刀位可以轉動:
故障原因:
1、此位刀的霍爾元件損壞。
2、此刀位訊號線斷路,造成系統無法檢測到位訊號。
3、系統的刀位訊號接收電路有問題。進口泵 閥門 工業洗衣機
處理辦法:
1、確認是哪個刀位使刀架轉不停,在系統上輸入指令轉動該刀位,用萬用表量該刀位訊號觸點對+24V觸點是否有電壓變化,若無變化,可判定為該位刀霍爾元件損壞,更換髮信盤或霍爾元件。
2、檢查該刀位訊號與系統的連線是否存在斷路,正確連線即可。
3、當確定該刀位霍爾元件沒問題,以及該刀位訊號與系統的連線也沒問題的情況下更換主機板。
刀架故障情況初步判斷方法 1 聽接到維修要求時,應仔細聆聽操作工反映的現象,對產生疑問的地方,應詢問清楚,以便排除人為因素造成的問題。現場聆聽刀架運轉聲音,以便觀察是否存在異常噪聲。 2 看1)看刀架運轉過程是否正常。2)觀察被加工零件的精度以及零件表面切屑痕跡,以便判斷刀架是否鎖緊,重複定位是否良好。 3 轉對有的故障的刀架,不要急於拆卸,可用手工方式轉動刀架。對於四工位刀架,其蝸桿端部都有一個6mm內六角孔,先拆除段該處一顆密封螺釘,便可以用六角扳手或螺釘旋具轉動蝸桿,使刀架進行轉位、鎖緊。 刀架常見故障發生原因及排除方法 電動機故障 1)三相電源線相序接反。排除方法:立即切斷電源,調整三相電源相序。2)電壓過低。排除方法:待電源電壓正常後再使用或增加一隻穩電壓一提供穩壓電源。3)電動機損壞。排除方法:更換電動機。 刀架不轉或卡死 1)彈簧斷裂。排除方法:更換彈簧,注意兩對銷子不要弄混。2)離合器的導銷斷裂。排除方法:更換導銷,注意離合器與螺桿連線的柱銷孔的位置。3)主軸彎曲或斷裂。排除方法:更換主軸,更換方式要參照相應刀架型號的主軸說明而定,不可隨意改動主軸尺寸,否則將嚴重影響刀架的使用壽命。4)外端齒盤處的導銷斷裂。排除方法:更換導銷,注意外端齒盤、螺母、上刀體的位置關係。5)刀架轉位,但刀架轉過多個刀位,且不能固定於任意刀位處。排除方法:檢測霍爾元件靜態引數和動態引數,若引數不正常則更換元件。更換CPU板和位置倍板。 刀架鎖不緊 1)發信盤位置沒對正。排除方法:拆開刀架的頂蓋,旋動並調整發信盤位置,使刀架的霍爾元件對準磁鋼,使刀位停在準確位置。2)系統反鎖時間不夠長。排除方法:調整系統反鎖時間引數即可(新刀架反鎖時間t=1.2s即可)。3)機械鎖緊機構故障。排除方法:拆開刀架,調整機械,並檢查定位銷是否折斷。 刀架精度不準 1)刀架鎖不緊。排除方法:延長刀架鎖緊時間。2)斷齒處有垃圾。排除方法:將刀架拆開,清除垃圾,清洗各零件,旋轉部分加清潔黃油,端齒部分加註潔淨機油。3)上刀體壓力模部位受壓變形使齒輪齒合不良。排除方法:更換上刀體。4)刀架連轉不停或刀架在某個刀位不停。排除方法:檢查發信盤接線是否有短路或開路現象。5)霍爾元件與磁鋼高度位置不準。排除方法:調整霍爾元件與磁鋼的相對位置。 刀架故障例項分析 數控車換刀一般的過程是:換刀電機接到換刀訊號後,透過蝸輪蝸桿減速帶動刀架旋轉,由霍爾元件發出刀位訊號,數控系統再利用這個訊號與目標值進行比較以判斷刀具是否到位。刀換到位後,電機反轉縮緊刀架。 故障1:一臺六刀位數控車床,換刀時所有刀位都找不到,刀架旋轉數週後停止,並且數控系統顯示換刀報警:換刀超時或沒有訊號輸入。 故障分析:對於該故障,仍可以排除機械故障,歸咎於電氣故障所致。產生該故障的電氣原因有以下幾種:①磁性元件脫落;②六個霍爾元件同時全部損壞;③霍爾元件的供電和訊號線路開路導致無電壓訊號輸出。其中以第三種原因可能性最大。因此找來電路圖,利用萬用表對霍爾元件的電氣線路的供電線路進行檢查。結果發現:刀架檢測線路端子排上的24V供電電壓為0V,其它線路均正常。以該線為線索沿線查詢,發現從電氣櫃引出的24V線頭脫落,接上後仍無反應。由此判斷應該是該線斷線造成故障。 解決辦法:利用同規格導線替代斷線後,故障排除。 故障2:一臺四刀位數控車床,發生一號刀位找不到,其它刀位能正常換刀的故障現象。 故障分析:由於只有一號刀找不到刀位,可以排除機械傳動方面的問題,確定是電氣方面的故障。可能是該刀位的霍爾元件及其周圍線路出現問題,導致該刀位訊號不能輸送給PLC。對照電路圖利用萬用表檢查後發現:1號刀位霍爾元件的24V供電正常,GND線路為正常,T1訊號線正常。因此可以斷定是霍爾元件損壞導致該刀位訊號不能發出。 解決辦法:更換新的霍爾元件後故障排除,一號刀正常找到。 故障3:一臺配有FANUC-0imate系統大連機床廠的六刀位車床,選刀正常但是當所選刀位到位之後不能正常鎖緊。系統報警:換刀超時。 故障分析:刀架選刀正常,正轉正常,就是不能反向鎖緊。說明蝸輪蝸桿傳動正常,初步定為電氣線路問題。在機床刀架控制電氣原理圖上,發現刀具反向鎖緊到位訊號是由一個位置開關來控制發出的,是不是該開關即周圍線路存在問題呢?為了確認這個故障原因,開啟刀架的頂蓋和側蓋,利用萬用表參照電路圖檢查線路,發現線路未有開路和短路,透過用手按動刀架反向鎖緊位置開關,觀察梯形圖顯示有訊號輸入,至此排除電氣線路問題。推斷可能是擋塊運動不到位,位置微動開關未動作。於是重新換刀一次來觀察一下,結果發現:果然擋塊未運動到位。於是把擋塊螺栓擰緊,試換刀一次正常。再換一次刀,原故障又出現了,同時發現蝸桿端的軸套打滑並且爬升現象。難道是它造成了電機反轉鎖緊時位置開關的擋塊不到位,於是把該軸套進行了軸向定位處理,將刀架頂蓋裝好。結果刀架鎖緊正常了。