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  • 1 # piolk2242

    閃速熔鍊是芬蘭的奧托昆普公司1949年首先使用的。該方法是用富氧空氣或熱風,將幹精礦噴入閃速爐的反應空間,使精礦離子懸浮在高溫氧化性氣流中,迅速發生硫化礦物的氧化反應,並放出大量的熱。由於金屬硫化物的氧化反應,使煙氣中的SO2濃度提高到10%以上,有利於硫的回收和環境保護。閃速熔鍊的銅礦氧化反應迅速,單位時間內放出的熱量多,可佔整個熱收入的42~50%,加快了熔鍊速度,使熔鍊的生產率大幅度提高,為反射爐與電爐熔鍊的兩倍。閃速爐的燃料消耗只有反射爐熔鍊的1/2~1/3。有的工廠採用了富氧工藝後,精礦反應放出的熱量可以佔到總熱量收入的60%以上,大大降低了燃料的消耗。閃速熔鍊是近代發展起來的一種先進的冶煉技術,能耗低,規模大,具有勞動條件好、自動化水平和勞動生產率高的優點,其金屬回收率甚至高於傳統溼法煉鋅工藝,還能處理難以分選的鉛鋅混合精礦,同時產出鉛和鋅,克服了傳統火法煉鋅無法克服的間接加熱缺點。閃速熔鍊的主要缺點是渣含主金屬較多,須經貧化處理,加以回收。金川二期工程在熔鍊中採用了閃速熔鍊工藝,原設計幹精礦處理量為50t/h,該工藝採用了帶貧化區的閃速爐,於1992年投產,經多年持續攻關,技術經濟指標達到了設計要求。2004年3月開始進行高負荷工業試驗,經試驗發現進一步提高閃速爐負荷仍然有很多困難:爐內反應熱量分配不盡合理,使低鎳鋶溫度持續偏高,最高達到了1280℃,直接威脅爐體安全;當富氧空氣濃度達到65%以上時,精礦噴咀出口粘結嚴重,粘結速度快,需要投入大量的人力來清理維護,已勉強維持生產;爐後棄渣鎳、銅、鈷含量失控,平均在0.37%,最高達到了0.74%,使有價金屬回收率降低;反應塔內掛渣不均勻,塔壁區域性溫度偏高,威脅反應塔安全執行;上升煙道磚體燒損嚴重,煙道平頂和側壁磚體燒損嚴重,目前採用高壓軸流風機強制冷卻。因此要提高閃速爐的生產能力,需要對鎳閃速爐的執行狀況進行模擬並進一步最佳化操作。

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