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1 # 小巷010
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2 # 使用者6369109692826
僅供參考:
鍛造車間現狀
鍛打車間現狀主要體現在以下兩大方面的問題
1. 現場管理的混亂,
1.1 材料,工具,產品,報廢物品堆放的混亂,及無明顯的物料標識。這會明顯的導致車間的產量、產品質量,及工傷事故的發生.比如就有好幾次工人使用錯誤的材料鍛打產品,並且把不合格的產品當作合格品流入下道工序,在找工具的時候不知道工具放置具體的位置,增加尋找工具的時間。並且給人的感覺就好像進入了一個垃圾場一樣。不管是在這裡面工作,還是客戶到工廠來考察。給人的第一印象可想而知。
1.2 車間場地太髒,基本上很少清掃。其實也很難清掃。地上的工具,報廢的模具,材料到處都是根本就無法清掃。
2. 機器、裝置故障嚴重
2.1 每天鍛打車間開工,總是以修理機器裝置為前提的情況下開工的,我們的時間大部分都是7、8個人,有時甚至10幾個人在那裡花上一兩小時個甚至幾個小時來修理機器。並且在加工過程中也經常的發生修理機器裝置的事故。數控車間如果也這樣,那可想而知。何來產量。
2.2 未對工人如何正確的操作裝置進行規範的指導,比如:工人在開中頻爐的時候沒有開啟水泵,最終導致中頻爐故障。
3. 現場沒有一張生產工藝圖紙,經常是在無圖紙的情況下生產,工人操作的隨意性較大,容易導致模具的損壞,及產品質量的不穩定。
鍛打車間整改方案
1.對現場進行清理。主要負責人:甲,乙9月13日開始。完成日期9月15日。
1.2 對現場的棒料、不合格產品、工裝夾具、工具及廢料進行整理,整頓。
1.3 對現場進行徹底的打掃,
1.1 對以上物品進行清點,歸類。
2. 區域劃分。主要負責人:甲,乙9月16日開始。完成日期9月16日。
主要分為4大區域
2.1 棒料放置區域,鍛打件堆放區域,不合格品放置區域,切邊料放置區,切邊完產品放置區及通道的劃分。
2.2 指定工具箱及模具放置區域
3. 物料放置:鍛打完的產品、棒料、不合格產品應單獨用箱子裝好,杜絕亂扔,亂放。並由鄧道宇、乙進行監督。
主要負責人:甲,乙9月13日開始。完成日期9月15日。
4. 車間的模具,工裝夾具、工具、必須統一放置相應的架子或者櫃子裡面杜絕亂扔,亂放。
主要負責人:甲,乙9月16日開始。完成日期9月17日。
5. 車間裡面與生產無關的東西拒絕存放,比如:員工的腳踏車,椅子。
主要負責人:甲,乙9月3日開始。完成日期9月3日。
6. 機床、裝置保養。主要負責人:席少輝、甲、乙9月31日開始。完成日期9月15日。
內容:每臺機床裝置必須建立保養卡,由席少輝在9月3日之前確定內容,並由甲指定相應的人員進行保養。9月16日之前進行保養,席少輝監督保養情況,對錶現較差的責任人進行通報。責令車間負責人進行整改並驗證整改效果。
7. 對每個區域由指定相關責任人進行整理、整頓、清掃、清潔的保養。並由鄧道宇、乙進行監督,對錶現較差責任人進行通報。責令車間負責人進行有效的整改並驗證整改效果。
主要負責人:甲,乙9月13日開始。完成日期9月14日。
8. 設定現場看板:對錶現好的及較差的責任人現場進行對比,並責令較差的責任人進行改進並處罰責任人2小時義務勞動。主要負責人:甲,乙9月13日開始。完成日期9月14日。
9.規定每個崗位的操作要求 及上班工作紀律。
主要負責人:甲,乙9月13日開始。完成日期9月18日。在9月20日之前必須讓工人按照規定好的操作要求工作並遵守上班工作紀律。
10.生產工藝完善。主要負責人:吳哲9月15日之前完成所需產品工藝,生產部從9月16日開始執行,鄧道宇進行監督。如果按照工藝生產的確有問題的必須透過技術部確認後方可更改,否則對未按照工藝要求生產的班組及車間主任進行處罰。
計劃專案負責人:
計劃時間:2014/09/10 完成日期:2014/09/20 驗收人:嚴總
補充:現場清理要點如下
整理:區分現場的必需品和非必需品,將非必需品處理出去。整理的真意在於騰出空間
要點:要根據物品的實際使用頻率判斷,決定是否留在工作現場。
整頓:對必需品進行合理的規劃擺放並標示清楚。整頓的真意在於提高效率並實現動態管理。
要點:“三易”:易取、易放、以管理;“三定”:定點、定容、定量
以上實施內容責任人必須在規定的時間內全部完成,由屠總、嚴總監督完成情況,如完成時有困難情況應及早提出以便及時解決。執行時間待定。
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僅供參考: 鍛造車間現狀 鍛打車間現狀主要體現在以下兩大方面的問題
1. 現場管理的混亂, 1.1 材料,工具,產品,報廢物品堆放的混亂,及無明顯的物料標識。這會明顯的導致車間的產量、產品質量,及工傷事故的發生.比如就有好幾次工人使用錯誤的材料鍛打產品,並且把不合格的產品當作合格品流入下道工序,在找工具的時候不知道工具放置具體的位置,增加尋找工具的時間。並且給人的感覺就好像進入了一個垃圾場一樣。不管是在這裡面工作,還是客戶到工廠來考察。給人的第一印象可想而知。 1.2 車間場地太髒,基本上很少清掃。其實也很難清掃。地上的工具,報廢的模具,材料到處都是根本就無法清掃。
2. 機器、裝置故障嚴重 2.1 每天鍛打車間開工,總是以修理機器裝置為前提的情況下開工的,我們的時間大部分都是7、8個人,有時甚至10幾個人在那裡花上一兩小時個甚至幾個小時來修理機器。並且在加工過程中也經常的發生修理機器裝置的事故。數控車間如果也這樣,那可想而知。何來產量。 2.2 未對工人如何正確的操作裝置進行規範的指導,比如:工人在開中頻爐的時候沒有開啟水泵,最終導致中頻爐故障。
3. 現場沒有一張生產工藝圖紙,經常是在無圖紙的情況下生產,工人操作的隨意性較大,容易導致模具的損壞,及產品質量的不穩定。 鍛打車間整改方案 1.對現場進行清理。主要負責人:甲,乙9月13日開始。完成日期9月15日。 1.2 對現場的棒料、不合格產品、工裝夾具、工具及廢料進行整理,整頓。 1.3 對現場進行徹底的打掃, 1.1 對以上物品進行清點,歸類。 2. 區域劃分。主要負責人:甲,乙9月16日開始。完成日期9月16日。 主要分為4大區域 2.1 棒料放置區域,鍛打件堆放區域,不合格品放置區域,切邊料放置區,切邊完產品放置區及通道的劃分。 2.2 指定工具箱及模具放置區域 3. 物料放置:鍛打完的產品、棒料、不合格產品應單獨用箱子裝好,杜絕亂扔,亂放。並由鄧道宇、乙進行監督。 主要負責人:甲,乙9月13日開始。完成日期9月15日。
4. 車間的模具,工裝夾具、工具、必須統一放置相應的架子或者櫃子裡面杜絕亂扔,亂放。 主要負責人:甲,乙9月16日開始。完成日期9月17日。
5. 車間裡面與生產無關的東西拒絕存放,比如:員工的腳踏車,椅子。 主要負責人:甲,乙9月3日開始。完成日期9月3日。
6. 機床、裝置保養。主要負責人:席少輝、甲、乙9月31日開始。完成日期9月15日。 內容:每臺機床裝置必須建立保養卡,由席少輝在9月3日之前確定內容,並由甲指定相應的人員進行保養。9月16日之前進行保養,席少輝監督保養情況,對錶現較差的責任人進行通報。責令車間負責人進行整改並驗證整改效果。
7. 對每個區域由指定相關責任人進行整理、整頓、清掃、清潔的保養。並由鄧道宇、乙進行監督,對錶現較差責任人進行通報。責令車間負責人進行有效的整改並驗證整改效果。 主要負責人:甲,乙9月13日開始。完成日期9月14日。
8. 設定現場看板:對錶現好的及較差的責任人現場進行對比,並責令較差的責任人進行改進並處罰責任人2小時義務勞動。主要負責人:甲,乙9月13日開始。完成日期9月14日。
9.規定每個崗位的操作要求 及上班工作紀律。 主要負責人:甲,乙9月13日開始。完成日期9月18日。在9月20日之前必須讓工人按照規