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  • 1 # 使用者3307580589610

    1)查閱2001年1,2號機組4臺迴圈泵盤根套與軸配合間隙的記錄,1號泵為0.02mm,2號泵為0.03mm,3號泵為0.02mm,4號泵為0.02mm。

    (2)查閱2002年1,2號機組4臺迴圈泵盤根套與軸配合間隙的記錄,1號泵為0.02mm,2號泵為0.02mm,3號泵為0.02mm,4號泵為0.03mm。(3)檢修人員對4臺迴圈泵盤根套配合間隙進行測量發現,4臺迴圈泵的套與軸都存在間隙,最小的間隙為0.02mm,最大的間隙為0.04mm,與規程要求的0.10mm過盈量相距甚大。盤根套與軸間隙大是密封效能下降的主要原因之一。2.2盤根套表面不耐磨 迴圈泵盤根套選用的材料為25CrMoV,沒有經過熱處理,耐磨性差。2.3迴圈泵壓蘭緊力過大 經多次現場調查發現,由於壓蘭緊力不勻,使得迴圈泵在啟動時有冒煙現象,加劇了盤根套的磨損速度。檢修規程規定,在啟動時應有少量水從迴圈泵壓蘭流出。所以壓蘭緊力過大直接影響盤根的磨損。2.4迴圈水較髒 該發電廠迴圈水的水質較差,但屬於不可抗拒因素。3對迴圈泵密封的改造 3.1盤根套與軸配合間隙標準化 將盤根套與軸的配合由間隙配合變為過盈配合,改進前盤根套與軸的間隙為0~0.04mm,改變後盤根套與軸的過盈量為0.10~0.14mm。實施後,盤根套與軸裝配無晃動現象。3.2增加盤根套表面的耐磨性 對盤根套表面鍍陶瓷,厚度為0.45mm。實施後表面耐磨性增加,達到了標準。3.3改進壓蘭壓緊方式 採用在迴圈泵檢修後稍緊壓蘭螺栓,在迴圈泵啟動後調整螺栓緊力的方法。實施後,減小盤根與盤根套的磨擦,迴圈泵啟動後盤根室溫度低於25℃,消除了由於壓蘭緊力過大引起的盤根套磨損

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