一、有機物導致的氨氮超標
執行CN比小於3的高氨氮汙水,因脫氮工藝要求CN比在4~6,所以需要投加碳源來提高反硝化的完全性。投加碳源時,因為某些原因投加量過大,大量有機物進入A池,導致曝氣池泡沫很多;因為底物充足,異養菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素;因為硝化細菌是自養菌,代謝能力差,氧氣被爭奪,形成不了優勢菌種,所以硝化反應受限制,氨氮升高。解決辦法:1.立即停止進水進行悶曝、內外迴流連續開啟;2.停止壓泥保證汙泥濃度;3.如果有機物已經引起非絲狀菌膨脹可以投加少量PAC來增加汙泥絮性、投加消泡劑來消除衝擊泡沫。
二、內迴流導致的氨氮超標
目前遇到的內迴流導致的氨氮超標有兩方面原因:內迴流導致的氨氮超標也可以歸到有機物衝擊中,因為沒有硝化液的迴流,導致缺氧池中只有少量外迴流攜帶的硝態氮,總體成厭氧環境,碳源只會水解酸化而不會完全代謝成二氧化碳逸出。所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。解決辦法:內迴流的問題很好發現,可以透過資料及趨勢來判斷是否是內迴流導致的問題:初期好氧池出口硝態氮升高、缺氧池硝態氮降低直至0、pH降低等。解決辦法分三種情況:1.及時發現問題,檢修內迴流泵就可以了;2.內迴流已經導致氨氮升高檢修內迴流泵,停止或者減少進水進行悶曝;3.硝化系統已經崩潰,停止進水悶曝,如果有條件且情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統的生化汙泥,加快系統恢復。
三、pH過低導致的氨氮超標
目前遇到的pH過低導致的氨氮超標有三種情況:1.內迴流太大或者內迴流處曝氣開太大,導致攜帶大量的氧進入缺氧池,破壞缺氧環境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應代謝掉鹼度的一半,所以因為缺氧環境的破壞導致鹼度產生減少,pH降低,低於硝化細菌適宜的pH之後硝化反應受抑制,氨氮升高。這種情況可能有些同行會遇到,但從來沒從這方面找原因。2.進水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產生的鹼度少,導致的pH下降。3.進水鹼度降低導致的pH連續下降。
pH降低導致的氨氮超標,實際中發生的機率比較低,因為pH的連續下降是一個過程,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加鹼去調節pH了。解決辦法:1.pH過低這種問題其實很簡單,就是發現pH連續下降就要開始投加鹼來維持pH,然後再透過分析去查詢原因。2.如果pH過低已經導致了系統的崩潰,目前筆者接觸過pH在5.8~6的時候,硝化系統還沒有崩潰的情況,首先要及時將系統的pH補充上來,然後悶曝或者投加同類型的汙泥。
一、有機物導致的氨氮超標
執行CN比小於3的高氨氮汙水,因脫氮工藝要求CN比在4~6,所以需要投加碳源來提高反硝化的完全性。投加碳源時,因為某些原因投加量過大,大量有機物進入A池,導致曝氣池泡沫很多;因為底物充足,異養菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素;因為硝化細菌是自養菌,代謝能力差,氧氣被爭奪,形成不了優勢菌種,所以硝化反應受限制,氨氮升高。解決辦法:1.立即停止進水進行悶曝、內外迴流連續開啟;2.停止壓泥保證汙泥濃度;3.如果有機物已經引起非絲狀菌膨脹可以投加少量PAC來增加汙泥絮性、投加消泡劑來消除衝擊泡沫。
二、內迴流導致的氨氮超標
目前遇到的內迴流導致的氨氮超標有兩方面原因:內迴流導致的氨氮超標也可以歸到有機物衝擊中,因為沒有硝化液的迴流,導致缺氧池中只有少量外迴流攜帶的硝態氮,總體成厭氧環境,碳源只會水解酸化而不會完全代謝成二氧化碳逸出。所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。解決辦法:內迴流的問題很好發現,可以透過資料及趨勢來判斷是否是內迴流導致的問題:初期好氧池出口硝態氮升高、缺氧池硝態氮降低直至0、pH降低等。解決辦法分三種情況:1.及時發現問題,檢修內迴流泵就可以了;2.內迴流已經導致氨氮升高檢修內迴流泵,停止或者減少進水進行悶曝;3.硝化系統已經崩潰,停止進水悶曝,如果有條件且情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統的生化汙泥,加快系統恢復。
三、pH過低導致的氨氮超標
目前遇到的pH過低導致的氨氮超標有三種情況:1.內迴流太大或者內迴流處曝氣開太大,導致攜帶大量的氧進入缺氧池,破壞缺氧環境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應代謝掉鹼度的一半,所以因為缺氧環境的破壞導致鹼度產生減少,pH降低,低於硝化細菌適宜的pH之後硝化反應受抑制,氨氮升高。這種情況可能有些同行會遇到,但從來沒從這方面找原因。2.進水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產生的鹼度少,導致的pH下降。3.進水鹼度降低導致的pH連續下降。
pH降低導致的氨氮超標,實際中發生的機率比較低,因為pH的連續下降是一個過程,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加鹼去調節pH了。解決辦法:1.pH過低這種問題其實很簡單,就是發現pH連續下降就要開始投加鹼來維持pH,然後再透過分析去查詢原因。2.如果pH過低已經導致了系統的崩潰,目前筆者接觸過pH在5.8~6的時候,硝化系統還沒有崩潰的情況,首先要及時將系統的pH補充上來,然後悶曝或者投加同類型的汙泥。