300MW機組採用兩臺一次風機並聯執行,兩臺風機出口將一次風分成兩路,分別進入冷風母管和熱風母管兩路。進入冷風母管的一次風作為調溫風,不經過預熱器,而進入熱風母管的一次風則需要經過空氣預熱器。同時,每臺機組佈置5臺GM95型中速輥式磨煤機,一臺作為備用。每臺磨煤機都需要引入冷風熱風,並在該系統的入口處進行彙總,將氣體混合後送入磨煤機。當風機採用的是雙進離心式風機時,風機的耗電量較高,但是隨機組負荷變化較小,這樣的話,在風機低負荷工作時,耗電量則相對較大,不利於節能的需要。另外,雙進離心式風機主要依靠風機入口調節擋板調節風機出力。一般情況下,為了找出磨煤機一次風母管壓力的合適區間,通常會對此型別的磨煤機,在鍋爐不同的工作狀況下,對機器進行執行除錯,並記錄好相關資料進行分析。這樣對磨煤機的日常維護以及節能效果的展現都有很好的幫助作用。
1 影響風機耗電的主要因素
磨煤機一次風機的耗電量受很多因素的影響,不僅受機組負荷及擋板節流大小的影響,同時也受設計時風機風量以及風壓大小的影響。當機組負荷波動較大時,由於風機不能執行在最佳狀態,而造成風機執行效率低下,耗電量增加。此外,在正常工作時,如果擋板節流損失過大,也會造成系統效率低下,增加耗電量。
2 一次風壓的作用
一次風機作為鍋爐的乾燥風與攜帶風,對煤粉的影響非常大。風溫影響煤粉的乾燥度,風壓則影響煤粉的剛度和細度。當風壓過低時,容易造成煤粉管的堵塞,引起火焰損傷燃燒器;當風壓過高時,煤粉顆粒變粗,煤粉管彎頭的磨穿機率增大,同時煤粉剛性增大,在爐膛內的著火點增大,造成同等條件下,燃燒不完全,使排煙的溫度升高,機組執行效率降低。此外,還會增加一次風的磨損量與遺漏量,造成經濟效益降低、安全事故增加。
3 一次風壓調整的依據
3.1 熱冷風量的控制主要透過熱冷風調門進行調節,但是為了保證磨煤機的制粉效果,一般主要考慮熱風的選用,同時為了調節磨煤機的風煤比以及出口溫度的適宜性,需要適當增加一定的冷風,這也有利於一次風速的提高和帶煤能力的增加。當需要增加風量時,由於熱一次風對煤粉的乾燥和制粉有很大作用,所以需要優先考慮。但是對於一些含揮發物質較多的煙煤,則需要考慮煤粉的自燃情況,所以在選擇的時候,要綜合煤質、制粉需求以及其他情況,綜合考慮出口溫度,合理調節冷熱風的輸送量。
3.2 對於磨煤機的使用,不僅要控制好出口的溫度,同時還要保持合適的一次風率,並保證一次風的剛度,確保爐內燃燒的穩定性。通常情況下,煙煤使用的一次風速要略高於貧煤使用的一次風速。
3.3 一次壓頭隨鍋爐需煤量的不同而不斷變化,根據煤粉流的阻力、風道和擋板及磨煤機的流動阻力等調整大小。同時,在確保爐內能夠充分、穩定燃燒的前提下,儘量採用低一級的一次風壓,以此降低一次風機的耗電量。
3.4 風煤比的合理與否直接關係到煤粉的粗細,以及煤粉能否在進入爐膛後儘快燃燒。如果風量過大,就可能造成煤粉變粗、著火推遲;風量過小,就會造成煤粉被吹走、煤機堵塞。風煤比是否合理,主要是看磨煤機的渣量以及電流是否平穩,震動及載入壓力是否有波動變化,如果這些引數變化明顯,則應提高風量。此外,在保證磨煤機出口溫度適宜的情況下,可減少冷一次風的使用,增加熱一次風的使用。
3.5 一次風管到各磨煤機入口擋板管道的阻力各不相同,需要保證阻力最大的磨煤機入口壓力正常,風量適合即可。當冷熱風排程達到一半以上時,擋板對一次風節流損失相對較小,此時調節一次風壓已經不起作用,則需要透過提高一次風母管壓力進行調節。
3.6 一次風壓偏高不僅會增加風機損失,也會加大系統的漏風量、增加風道阻力,從而造成風機耗電量增加,節能損失增大,此外,還會使風門擋板磨損增加,損壞空預器的密封狀況,使電廠的耗電量進一步加劇。為此,儘量降低一次風壓,但同時也要滿足磨煤機風量的充足,保證爐內燃燒的穩定性。
3.7 對於不同的煤種,各自的可磨係數也不盡相同,在確定磨煤機的出力情況時,根據具體情況進行調整,防止大煤種情況的出現。一般針對揮發性較高的煤種,為了保證一定的調節裕度,可將磨口溫度調節在八十度左右,貧瘦煤的磨口溫度可在八十五到九十攝氏度之間。
4 為提高機組效率不斷進行除錯
機械過程中所進行的任何除錯,都在確保裝置安全執行的前提下進行,否則除錯就變的沒有任何意義。而本次的最佳化調整,主要是為了降低一次風機的耗電量,提高機組的整體執行效率。主要方法是在磨煤機通風量一定的情況下,降低一次風壓,開大熱風調節門,減少熱風門節流損失,並根據具體情況反覆調整。
4.1 一次風壓降低之後的影響。鍋爐中一次風壓值小幅度的降低,對鍋爐的負荷基本影響不大而且還有上升的趨勢。但是風機以及排煙溫度都會下降,同時為了減少節流損失,磨煤機的通風及出口溫度都得滿足設計的需求。
此外,一次風壓的降低,對鍋爐的燃燒以及主汽壓力和溫度等基本保持不變,有利於鍋爐效率的提高。
4.2 對實驗的一些總結。針對以上分析及實驗資料,可以瞭解到降低一次風壓可減少一次風機的耗電量、降低制粉系統的磨損、減少風機震動,同時也減少了空預器的漏風現象以及加快機組升負荷相應速度,對磨煤機的工作效率和節能效果都有很好的提升。
4.3 降低風壓可能出現的問題。一次風壓的降低,可能會使磨煤機的通風量布不足,需要及時關注儀表和檢測儀器的實時動態,並加強儀表和檢測儀器的維護與保養。同時為了避免回火造成燃燒器的燒壞,要及時增加二次風提高剛性,並根據煤種的質量,合理調節磨煤機的出口溫度以及磨煤機的通風量,防止堵塞現象的發生。
300MW機組採用兩臺一次風機並聯執行,兩臺風機出口將一次風分成兩路,分別進入冷風母管和熱風母管兩路。進入冷風母管的一次風作為調溫風,不經過預熱器,而進入熱風母管的一次風則需要經過空氣預熱器。同時,每臺機組佈置5臺GM95型中速輥式磨煤機,一臺作為備用。每臺磨煤機都需要引入冷風熱風,並在該系統的入口處進行彙總,將氣體混合後送入磨煤機。當風機採用的是雙進離心式風機時,風機的耗電量較高,但是隨機組負荷變化較小,這樣的話,在風機低負荷工作時,耗電量則相對較大,不利於節能的需要。另外,雙進離心式風機主要依靠風機入口調節擋板調節風機出力。一般情況下,為了找出磨煤機一次風母管壓力的合適區間,通常會對此型別的磨煤機,在鍋爐不同的工作狀況下,對機器進行執行除錯,並記錄好相關資料進行分析。這樣對磨煤機的日常維護以及節能效果的展現都有很好的幫助作用。
1 影響風機耗電的主要因素
磨煤機一次風機的耗電量受很多因素的影響,不僅受機組負荷及擋板節流大小的影響,同時也受設計時風機風量以及風壓大小的影響。當機組負荷波動較大時,由於風機不能執行在最佳狀態,而造成風機執行效率低下,耗電量增加。此外,在正常工作時,如果擋板節流損失過大,也會造成系統效率低下,增加耗電量。
2 一次風壓的作用
一次風機作為鍋爐的乾燥風與攜帶風,對煤粉的影響非常大。風溫影響煤粉的乾燥度,風壓則影響煤粉的剛度和細度。當風壓過低時,容易造成煤粉管的堵塞,引起火焰損傷燃燒器;當風壓過高時,煤粉顆粒變粗,煤粉管彎頭的磨穿機率增大,同時煤粉剛性增大,在爐膛內的著火點增大,造成同等條件下,燃燒不完全,使排煙的溫度升高,機組執行效率降低。此外,還會增加一次風的磨損量與遺漏量,造成經濟效益降低、安全事故增加。
3 一次風壓調整的依據
3.1 熱冷風量的控制主要透過熱冷風調門進行調節,但是為了保證磨煤機的制粉效果,一般主要考慮熱風的選用,同時為了調節磨煤機的風煤比以及出口溫度的適宜性,需要適當增加一定的冷風,這也有利於一次風速的提高和帶煤能力的增加。當需要增加風量時,由於熱一次風對煤粉的乾燥和制粉有很大作用,所以需要優先考慮。但是對於一些含揮發物質較多的煙煤,則需要考慮煤粉的自燃情況,所以在選擇的時候,要綜合煤質、制粉需求以及其他情況,綜合考慮出口溫度,合理調節冷熱風的輸送量。
3.2 對於磨煤機的使用,不僅要控制好出口的溫度,同時還要保持合適的一次風率,並保證一次風的剛度,確保爐內燃燒的穩定性。通常情況下,煙煤使用的一次風速要略高於貧煤使用的一次風速。
3.3 一次壓頭隨鍋爐需煤量的不同而不斷變化,根據煤粉流的阻力、風道和擋板及磨煤機的流動阻力等調整大小。同時,在確保爐內能夠充分、穩定燃燒的前提下,儘量採用低一級的一次風壓,以此降低一次風機的耗電量。
3.4 風煤比的合理與否直接關係到煤粉的粗細,以及煤粉能否在進入爐膛後儘快燃燒。如果風量過大,就可能造成煤粉變粗、著火推遲;風量過小,就會造成煤粉被吹走、煤機堵塞。風煤比是否合理,主要是看磨煤機的渣量以及電流是否平穩,震動及載入壓力是否有波動變化,如果這些引數變化明顯,則應提高風量。此外,在保證磨煤機出口溫度適宜的情況下,可減少冷一次風的使用,增加熱一次風的使用。
3.5 一次風管到各磨煤機入口擋板管道的阻力各不相同,需要保證阻力最大的磨煤機入口壓力正常,風量適合即可。當冷熱風排程達到一半以上時,擋板對一次風節流損失相對較小,此時調節一次風壓已經不起作用,則需要透過提高一次風母管壓力進行調節。
3.6 一次風壓偏高不僅會增加風機損失,也會加大系統的漏風量、增加風道阻力,從而造成風機耗電量增加,節能損失增大,此外,還會使風門擋板磨損增加,損壞空預器的密封狀況,使電廠的耗電量進一步加劇。為此,儘量降低一次風壓,但同時也要滿足磨煤機風量的充足,保證爐內燃燒的穩定性。
3.7 對於不同的煤種,各自的可磨係數也不盡相同,在確定磨煤機的出力情況時,根據具體情況進行調整,防止大煤種情況的出現。一般針對揮發性較高的煤種,為了保證一定的調節裕度,可將磨口溫度調節在八十度左右,貧瘦煤的磨口溫度可在八十五到九十攝氏度之間。
4 為提高機組效率不斷進行除錯
機械過程中所進行的任何除錯,都在確保裝置安全執行的前提下進行,否則除錯就變的沒有任何意義。而本次的最佳化調整,主要是為了降低一次風機的耗電量,提高機組的整體執行效率。主要方法是在磨煤機通風量一定的情況下,降低一次風壓,開大熱風調節門,減少熱風門節流損失,並根據具體情況反覆調整。
4.1 一次風壓降低之後的影響。鍋爐中一次風壓值小幅度的降低,對鍋爐的負荷基本影響不大而且還有上升的趨勢。但是風機以及排煙溫度都會下降,同時為了減少節流損失,磨煤機的通風及出口溫度都得滿足設計的需求。
此外,一次風壓的降低,對鍋爐的燃燒以及主汽壓力和溫度等基本保持不變,有利於鍋爐效率的提高。
4.2 對實驗的一些總結。針對以上分析及實驗資料,可以瞭解到降低一次風壓可減少一次風機的耗電量、降低制粉系統的磨損、減少風機震動,同時也減少了空預器的漏風現象以及加快機組升負荷相應速度,對磨煤機的工作效率和節能效果都有很好的提升。
4.3 降低風壓可能出現的問題。一次風壓的降低,可能會使磨煤機的通風量布不足,需要及時關注儀表和檢測儀器的實時動態,並加強儀表和檢測儀器的維護與保養。同時為了避免回火造成燃燒器的燒壞,要及時增加二次風提高剛性,並根據煤種的質量,合理調節磨煤機的出口溫度以及磨煤機的通風量,防止堵塞現象的發生。