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    一、硬體損壞

    故障及診斷:

    情況1、透過NC系統PC功能輸入的R引數,在加工中不起作用,不能更改加工程式中R引數的數值。

    透過對NC系統工作原理及故障現象的分析,嘗試與同款機床的主機板對換後,正常使用,進一步確定為PLC主機板的問題

    情況2、如果是加工程式程式號輸入不進去,自動加工無法進行。

    有可能是NC系統儲存器板出現問題

    情況3、工作時系統經常宕機,停電時經常丟失機床引數和程式。

    NC系統主機板彎曲變形,經校直固定後,系統恢復正常,再也沒有出現類似故障。

    綜合分析:有時由於NC系統出現硬體的損壞,使機床停機。對於這類故障的診斷,首先必須瞭解該數控系統的工作原理及各線路板的功能,然後根據故障現象進行分析,在有條件的情況下利用交換法準確定位故障點,維修後,故障消除。

    二、操作及系統故障

    故障及診斷:

    情況1、數控車床每次開機都發生宕機現象,任何正常操作都不起作用。

    採取強制復位的方法,將系統記憶體全部清除後,系統恢復正常,重新輸入機床引數後,機床正常使用。這個故障就是由於機床引數混亂造成的。

    情況2、一臺專用數控銑床在批次加工中,NC系統顯示2號報警“LIMIT SWITCH”

    這種故障是因為Y軸行程超出軟體設定的極限值,檢查程式數值並無變化,經仔細觀察故障現象,當出現故障時,CRT上顯示的Y軸座標確定達到軟體極限,仔細研究發現是補償值輸入變大引起的,適當調整軟體限位設定後,故障被排除。這個故障就是軟體限位設定不當造成的。

    情況3、數控機床每次開機系統都進入AUTOMATIC狀態,不能進行任何操作,系統出現宕機狀態。經強制啟動後,系統恢復正常工作。

    這個故障就是因操作人員操作失誤或其它原因使NC系統處於死迴圈狀態。

    綜合分析:數控機床有些故障是由於NC系統機床引數引起的,有時因設定不當,有時因意外使引數發生變化或混亂,這類故障只要調整好引數,就會自然消失。還有些故障由於偶然原因使NC系統處於死迴圈狀態,這類故障有時必須採取強行啟動的方法恢復系統的使用。

    三、更多故障情況

    故障及診斷:

    情況1、數控機床NC系統通電以後,CRT不顯示,檢查發現NC系統上“COUPLING MODULE”板上左邊的發光二極體閃亮,指示故障。對PLC進行熱啟動後,系統正常工作。但過幾天后,這個故障又會出現。

    透過對發光二極體閃動頻率的分析,判斷為電池故障,在更換電池後,故障消除。

    情況2、在自動加工過程中,系統突然掉電。測量其24V直流供電電源,發現只有22V左右,判斷是電網電壓向下波動時,引起這個電壓降低,才導致 NC系統採取保護措施,自動斷電。

    整流變壓器匝間短路,造成容量不夠。更換新的整流變壓器後,故障排除。

    除此之外,還有一種類似的情況是當系統加上電源後,系統開始自檢,當自檢完畢進入基本畫面時,系統掉電。經分析和檢查,發現X軸抱閘線圈對地短路。系統自檢後,伺服條件準備好,抱閘通電釋放。抱閘線圈採用24V電源供電,由於線圈對地短路,致使24V電壓瞬間下降,NC系統採取保護措施自動斷電。

    綜合分析:有時因供電電源出現問題或緩衝電池失效也會引起NC繫系統故障。

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