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1、製冷劑洩漏:系統中製冷劑洩漏後製冷量不足,吸、排氣壓力低,膨脹閥處能聽到比平時大得多的斷續的“吱吱”氣流聲。蒸發器不掛霜或掛角少量的浮霜,若調大膨脹閥孔,吸氣壓力仍無大變化,停機後系統內平衡壓力一般低於相同環境溫度所對應的飽和壓力。
排除方法:製冷劑洩漏後不能急於向系統內充灌製冷劑,而應立即查詢滲漏點,經修復後在填充製冷劑。採用開啟式壓縮機的製冷系統接頭多,密封面多,潛在的滲漏點相應就多。檢修時必須注意摸索易漏的環節,根據經驗來查找個主要的滲漏點是否有漏油、管路斷裂、接頭鬆弛等現象。
2、維修後充灌製冷劑過多:維修後的製冷系統中充灌的製冷劑量超過系統的容量,製冷劑就會佔去冷凝器一定的容積,減少散熱面積,使其製冷效果下降,出現吸、排氣壓力普遍高於正常的壓力值,蒸發器結霜不實,庫內降溫慢。
排除方法:按操作程式,須停機幾分鐘後在高壓截止閥處放出多餘的製冷劑,此時也能將系統中的殘餘空氣一併放出。
3、製冷系統內有空氣:空氣在製冷系統中會使製冷效率降低,突出的現象時吸、排氣壓力升高(但排氣壓力還未超出額定值),壓縮機出口至冷凝器進口處溫度明顯增高,由於系統內有空氣,排氣壓力、排氣溫度都升高。
排除方法:可以在停機後幾分鐘後,連續幾次從高壓截止閥放出空氣,還可以根據實際情況適當充灌一些製冷劑。
4、壓縮機效率低:製冷壓縮機效率低是指在工況不變的情況下,實際排氣量下降而導致製冷量相應地減少。這種現象多發生在經過長時間使用的壓縮機上,其磨損大,各部件配合間隙大,氣閥密封效能下降而引起實際排氣量下降。
判斷方法:關閉吸氣截止閥讓壓縮機運轉幾分鐘,將曲軸箱內製冷劑排入冷凝器內,停機並立即關閉排氣閥,在吸、排氣截止閥的旁通孔各裝上高、低壓表,再開機,旋鬆吸氣截止閥旁通孔接管的介面,讓空氣緩緩吸入壓縮機,使壓縮機的排氣腔內壓力慢慢上升,壓力升至1.MPa,旋緊接扣停止吸入空氣並讓壓縮機繼續運轉幾分鐘停機,停機10分鐘,看低壓真空回升情況。如果10分鐘內高、低壓力平衡了,說明閥板有嚴重洩漏。
5、蒸發器表面結霜過厚:長期使用的冷庫蒸發器要定時化霜,如不化霜,蒸發器管路上霜層越積越厚,當把整個管路包住成透明冰層時,將嚴重影響傳熱,致使庫內溫度降不到要求的範圍內。
排除方法:停機化霜,切勿用鐵器、木棒等敲擊霜層,以防損壞蒸發器管路。
6、蒸發器管路中有冷凍油:在製冷迴圈過程中,有些冷凍油殘留在蒸發器管路內,經過較長時間的使用,蒸發器內殘留油較多時,會嚴重影響其傳熱效果,出現製冷差的現象。如蒸發器上白霜稀稀拉拉結得不全、不實,此時也未發現其他故障,則可多數為為帶油所致的製冷效果差。
排除方法:清除蒸發器內的冷凍油。將蒸發器拆下來,進行吹洗後再烘乾。不易拆卸的,可從蒸發器進口用壓縮機打氣,然後用噴燈烘乾。
7、製冷系統不暢通:由於製冷系統清洗不乾淨,經若干時間使用後,汙物逐漸淤積在過濾器中,部分網孔被堵塞,致使製冷劑流量減少,影響製冷效果。系統中膨脹閥、壓縮機吸氣口處的過濾網也有微堵的現象。
排除方法:可將微堵部件拆下清洗、乾燥後再裝上。
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檢查是否缺雪種氟利昂檢查壓縮機工作是否正常,檢查室內機溫度感測器是否正常