一、安川機器人維修方法:
1、示波器檢查驅動器的電流監控輸出端時,發現它全為噪聲,無法讀出;
故障原因:電流監控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
2、電機在一個方向上比另一個方向跑得快;
(1)故障原因:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位。
(2)故障原因:在不用於測試時,測試/偏差開關打在測試位置。
處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置。
(3)故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設定。
3、電機失速;
(1)故障原因:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:可以嘗試以下方法。
a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以)b.如使用測速機,將驅動器上的 TACH+和TACH-對調接入。
c.如使用編碼器,將驅動器上的ENCA和ENCB對調接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。
(2)故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連線5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅動器訊號地的。
4、LED燈是綠的,但是電機不動;
(1)故障原因:一個或多個方向的電機禁止動作。
處理方法:檢查+INHIBIT和-INHIBIT埠。
(2)故障原因:命令訊號不是對驅動器訊號地的。
處理方法:將命令訊號地和驅動器訊號地相連。
5、上電後,驅動器的LED燈不亮;故障原因:供電電壓太低,小於小電壓值要求。
處理方法:檢查並提高供電電壓。
6、當電機轉動時,LED燈閃爍;
(1)故障原因:HALL相位錯誤。
處理方法:檢查電機相位設定開關(60/120°)是否正確。多數無刷電機都是120°相差。
(2)故障原因:HALL感測器故障
處理方法:當電機轉動時檢測Hall A.Hall B,Hall C的電壓。電壓值應該在5VDC和0之間。
7、LED燈始終保持紅
一、安川機器人維修方法:
1、示波器檢查驅動器的電流監控輸出端時,發現它全為噪聲,無法讀出;
故障原因:電流監控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
2、電機在一個方向上比另一個方向跑得快;
(1)故障原因:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位。
(2)故障原因:在不用於測試時,測試/偏差開關打在測試位置。
處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置。
(3)故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設定。
3、電機失速;
(1)故障原因:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:可以嘗試以下方法。
a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以)b.如使用測速機,將驅動器上的 TACH+和TACH-對調接入。
c.如使用編碼器,將驅動器上的ENCA和ENCB對調接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。
(2)故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連線5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅動器訊號地的。
4、LED燈是綠的,但是電機不動;
(1)故障原因:一個或多個方向的電機禁止動作。
處理方法:檢查+INHIBIT和-INHIBIT埠。
(2)故障原因:命令訊號不是對驅動器訊號地的。
處理方法:將命令訊號地和驅動器訊號地相連。
5、上電後,驅動器的LED燈不亮;故障原因:供電電壓太低,小於小電壓值要求。
處理方法:檢查並提高供電電壓。
6、當電機轉動時,LED燈閃爍;
(1)故障原因:HALL相位錯誤。
處理方法:檢查電機相位設定開關(60/120°)是否正確。多數無刷電機都是120°相差。
(2)故障原因:HALL感測器故障
處理方法:當電機轉動時檢測Hall A.Hall B,Hall C的電壓。電壓值應該在5VDC和0之間。
7、LED燈始終保持紅