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自2月18日單高爐生產以來,鍊鋼廠透過對標找差、改變工藝操作、調整入爐料結構等措施,全力降低鐵耗,在努力實現860kg/t的基礎上,針對降低鐵耗進行全方位攻關,截至目前,鐵耗降低至835kg/t,創單高爐生產以來最低水平,為公司節鐵增鋼做出了貢獻。

鐵鋼比是制約鍊鋼產量的關鍵因素,尤其在鐵水緊張的情況下,有效降低鐵鋼比對增產增效起著積極的作用。降低鐵水單耗,提高廢鋼比,不但可以有效提升鋼產量,減少鐵礦石等原料的消耗,同時減少了廢水、廢氣、廢渣等的排放,具有良好的環保效益。

為有效降低鐵鋼比,鍊鋼廠厂部召開降鐵耗專題攻關會,組織相關人員在鞏固現有措施和成績的基礎上,從技術措施、生產組織、現場操作方面進一步完善了攻關措施,多角度、全方位考慮降鐵耗的舉措。

一是最佳化廢鋼結構,穩定廢鋼收得率。為保證廢鋼裝入量,廢鋼組多措並舉,嚴把廢鋼質量關,對於回收率低、品位偏低的廢鋼統一集中管理,合理搭配,確保了單爐產量不減。二是推行高效精準的操作法。冶煉操作上繼續採用單渣少渣冶煉工藝,終點控制採用高拉碳、一倒命中操作法。不僅可降低終點鋼液和爐渣氧化性,保證濺渣護爐效果,而且根據鐵水矽、磷含量合理控制石灰、白雲石加入量,減少渣量,有效減少熱量損失。三是加強崗位練兵、推行標準化操作。透過每天班後會的技能培訓,加強爐長、搖爐工的節鐵增鋼意識,並對每爐入爐金屬料的熱量平衡認真計算,每班對高爐來鐵成分進行分析,減少壓鋼時間、降低出鋼溫度、精打細算減少熱量損失等措施實現降鐵耗目的。同時,針對攻關措施細化完善了獎勵制度,將指標分解至班組、落實到崗位,每班通報鐵耗完成情況,未完成的逐個爐次分析原因並制定有針對性的改進措施,有效調動了職工的工作積極性,為進一步降鐵耗加油助力。

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