今天小弘翻車了,模型打到一半後就不出料,沮喪悲傷湧上心頭。
這裡小弘跟大家說一下出現這種情況的幾種原因1. 沒料了,如果沒有開啟斷料檢測,這種情況會繼續列印,最終導致斷打;
2. 堵頭,印表機在列印時難免會進入一些雜質,或者耗材質量不好(耗材受潮)導致噴頭堵塞形成斷打;
3. 耗材被卡住,有可能發生在供料系統的各個位置,擠出機壓板鬆弛也可能出現這種問題。
小弘這次遇到的就是卡料,材料竟然卡在了料盤上。。。
追悔莫及後我們該如何補救?
不用慌,幸虧在弘瑞3D列印系統(Modellight)內有一個【斷層續打】功能!這個功能可以讓我們在模型列印失敗後,從失敗點開始重新續打模型,從而提高列印效率,節省時間和材料。
注意:列印失敗的模型在平臺上千萬不要移動呦,如果平臺被移動或已將模型取下,將很難再繼續列印!
首先使用弘瑞3D列印系統(Modellight),重新匯入需要續打的gcode檔案。
我們透過解鎖電機,然後選擇手動移動z軸的方式,將列印頭噴嘴向下移動到模型需要續打的高度位置,檢視印表機螢幕的Z軸高度值,測量出需要續打的高度為7.7毫米。
把新生成的GCode檔案重新儲存到隨身碟上,並插入到印表機開始列印。
Nice!繼打成功,靜候成品!
來吧~我們一起看看效果
我們在「高質量」列印的基礎上進行列印,裝置使用的是【弘瑞X400】3D印表機。層高為0.2mm,測試模型填充密度10%,本次使用的是白色PLA耗材進行列印測試。
正面和左面有輕微接縫痕跡,右側幾乎看不出接縫情況。續打的模型強度也完全沒有問題,非常好,Nice!
總結
弘瑞切片軟體(Modellight)的斷層續打最終效果還是令人滿意的,雖然正面和左面還是有輕微的接縫痕跡,不過模型在斷層的情況下,再次被連線續打還是非常強大的。當我們列印了一個50多小時的模型,因為賭頭卡料導致斷層,最終導致前功盡棄,那種絕望遇到的人都懂。而且即便有輕微的接縫痕跡,後期也可以透過打磨補土拋光等方式處理。這個「斷層續打」功能的強大我想不用過多解釋了。
如此方便好用的功能也得益於【弘瑞X400】準確的原點位置,三個軸向的限位開關每次都可以準確無誤的移動噴頭到達指定位置。這才能保證斷層續打不會錯位。在配合弘瑞3D列印系統(Modellight)的強大功能,給我們提供了一個補救的機會。那種打了幾天翻車的模型,誰遇到誰絕望。