射水抽氣器逆止門改造安裝
項目12MW高溫、高壓汽輪機組在系統衝擊時造成
#1射水泵跳閘,#2射水泵聯動正常,但是汽輪機真空由原來的
-0.091MPa降至-0.089MPa.未能恢復至系統衝擊前真空。
從運行、設備缺陷等綜合分析,判斷為射水抽氣器故障所致。
採取倒換射水抽氣器後正常運行,真空恢復正常。
從設備安裝來看,抽氣器空氣管道未按照規範安裝,致使
射水泵跳閘後射水箱內水倒回凝汽器
1、事件過程
扶溝項目機組公司製造的高
溫、高壓、單缸凝汽式汽輪機,型號N12-8.83. 機組在系統衝擊
前負荷11.4MW,壓力8.2Mpa主汽溫度531C,因天氣下雨系統故障
造成系統衝擊,系統衝擊時#1射水泵跳閘,#2射水泵聯動正常,
但,發現汽輪機真空降至-0.089MPa.射水泵跳閘前汽輪機真空為
-0.091MPa,重新倒換為#1射水泵運行,汽輪機真空仍然沒有變
化。循環水泵出口壓力、電流及流量均正常,軸封壓力、溫度也
正常,凝結器水位在正常範圍內,分析射水抽氣器及空氣系統可
能存在問題。倒換抽氣器後真空恢復正常。
2、原因分析
2.1運行角度分析.
2.1.1機組在系統衝擊時,#1射水泵跳閘,#2射水泵聯動運行正
常,但是汽輪機真空由-0.091MPa降至-0.089Mpa不能恢復正常.
檢查軸封壓力、溫度也正常,射水泵、循環水泵、凝結水泵出口
壓力、電流及流量均正常。從真空降低原因分析只有真空系統洩
漏或射水抽氣器故障,二者必有其一,同時發現凝結水電導率、
除氧器水位與系統衝擊前相比較有升高的趨勢,聯繫化學人員對
凝結水取樣化驗,結果是凝結水硬度偏高,又對鍋爐給水取樣化
驗,結果鍋爐給水硬度也偏高,從化驗指標分析射水抽氣器故障
率大,射水抽氣器逆止門故障造成射水箱水倒流至凝結器。
2.2設備缺陷角度分析
工2
系統衝擊前設備無缺陷,但抽氣器抽汽管道安裝位置低,在
7米運轉層以下.
3、運行處理及處理後運行情況.
根據運行參數的分析判斷懷疑抽氣器系統有問題,採取了倒
換射水抽氣器處理的措施,並進行以下操作:
3.1、啟動備用射水泵並列運行,保證抽氣器在倒換過程中不因
水量的變化使機組真空降低。
3.2、開啟備用抽氣器進水門;
3.3、
開啟備用抽氣器進氣門;
3.4、關閉運行抽氣器進氣門;
3.5、
關閉運行抽氣器進水門;當原運行抽氣器進水門關嚴時機組真空
恢復正常值。
3.6、保持一臺射水泵運行,另一臺射水泵備用,
投入聯鎖開關。機組滿負荷運行。
4、檢修處理:
利用停機機會,對故障的抽氣器進行檢查,發現抽氣器逆止
門閥芯變形,手動操作逆止門,發現逆止門彈簧完全關閉時閥芯
與閥座不能完全閉合,逆止門閉合不嚴,將其拆下後重新進行修
正,安裝後試驗閥芯與閥座閉合嚴密,運行正常。
5、射水抽氣器抽空氣管道安裝規範
原則上,當每臺機組僅安裝一臺抽氣器時,空氣管路不必過
高,當安裝兩臺抽氣器時,為避免水箱的水經備用抽氣器逆止閥
返入凝汽器,其空氣連通管高度>11m,但考慮到抽氣器逆止門故
障時,如果射水泵跳閘,也可能會造成射水箱水倒流至凝結器,
所以射水抽氣器的抽空氣管道安裝高度至少離水面11米以上,不
低於11米,用以防止備用抽氣器或運行抽氣器逆止門不嚴時,射
水箱內的水返回凝汽器,11米的抽汽管道近似於倒U型的水封,
由於凝汽器的真空不可能達到絕對真空(即10米水柱),因此在
技術上防止了射水箱內硬度很大的水倒回凝汽器,汙染凝結水
質。